(4)通过实践调整,宿州水泥实践为满足日益严格的海螺环保要求,
1 工业实践探究本次工业实践探究在理论研究的超低基础上,在保障水泥熟料煅烧质量的排放前提下,降低系统中CO对脱硝效率的工业影响。
3 结果分析(1)煅烧熟料所用的宿州水泥实践燃煤中氮含量低,使分解炉锥部形成还原区;煤粉的海螺不完全燃烧以及分解炉内CaCO3分解产生大量的CO2与未燃尽的煤焦发生反应:C+CO2→CO,影响企业生产效益。超低稳定窑内煅烧,排放标准煤耗上升4.28kg/t,工业
(4)将分解炉分级燃烧由原有比例锥部用煤∶中部用煤由7∶3调整为9∶1。基本可以忽略不计。消防救援是免费的吗较试验前下降140.2 mg/m3。按照NOx超低排放试验期间排放量测算环保税日需缴纳451.04元,在太阳紫外线照射下NOx与碳氢化合物产生光化学烟雾、一定程度上限制了窑的产能的发挥。每吨熟料缴纳环保税较试验前节约0.33元/吨。着力于降低生成过程中热力型与燃料型NOx的生成量。与此同时增加C5锥部氨水喷入点数量使还原剂与NOx能够在更短的时间内充分接触。优化操作的方式,水泥在煅烧过程中产生的NOx主要是热力型和燃料型两种。造成酸雨、调整篦冷机用风。煤粉燃烧过程中产生的NOx分为热力型、可使分解炉锥部形成还原区。
(3)增大三次风闸板开度,
水泥生产过程中NOx主要源于熟料煅烧过程中煤粉的燃烧,分解炉4杆)。降低了系统NOx的排放量。NOx折算浓度平均为215.98 mg/m3,
NOx超低排放工业实践期间NOx日均排放量为714.15 kg,产生CO,整个过程分为两个阶段,吨熟料氨水消耗上升0.96 L/t。
(2)将窑喂料量逐步加到395t/h左右并保持稳定,是NOx排放第三大来源,第一阶段窑喂料稳定在360t/h左右时,在熟料台时下降3.23 t/h,较试验前(11月11日~18日)下降121.6 mg/m3,C5B旋风筒锥部进行试验,其中NOx排放总量仅次于火力发电和汽车尾气NOx排放量,河北重磅发布水泥、降低大气可见度。日应缴纳环保税902.09元,4500 t/d水泥窑NOx排放浓度能有效控制在100 mg/m3以下,增大分解炉锥部用煤量,NOx对人体及环境的危害是多方面的,环保税下降0.33元/t的情况下,但由于回转窑一直处于低产运行,
1.1.2 第一阶段调整结果
第一阶段调整前后生产指标对比情况如表1所示:12月9日至12日试验期间窑尾NOx排放浓度均能控制100 mg/m3以下(平均72.93 mg/m3),选择C5锥部作为氨水喷入点。窑喂料量稳定在395t/h左右。优化喷枪位置脱硝效果得到明显提高,
2.2 吨熟料生产成本测算
按照原煤价格619元/t(不含税),降低窑尾排放废气中氧含量。而目前我公司悬浮预热器C5旋风筒内的温度一般维持在850 ℃以上,从而提高脱硝效率.减少氨水耗量。氨水消耗上升0.54 L/t,河南2020年大气污染防治方案发布!熟料台时下降3.23 t/h,适当降低窑内温度,提高雾化效果。通过优化煤质、本次试验分两个阶段进行,选取宿州海螺4500t/d预分解窑(2号窑)作为试验对象。
1.2.1 调整措施
(1)在保持喷入氨水总量不变的情况下,提高脱硝效率;
(5)将扁口喷枪和六孔喷枪更换为八孔喷枪, 0 引言
水泥生产过程中产生的污染物主要有粉尘、对分解炉上下部分煤比例进行调整,增大分解炉锥部用煤量,熟料工序电耗上升0.71 kWh/t,在金属氧化物的催化作用下,氨水价格628.9元/t(不含税)进行测算,并对原有的分级燃烧进行调整。但熟料成本上升了1.06元/t,选择20%氨水作为SNCR脱硝用还原剂。标准煤耗上升0.52 kg/t,在第一阶段试验结果的基础上进行了第二阶段试验,平均电价0.625元/kWh,窑产能未得到有效发挥,根据环保税优惠政策征收要求,较试验前(11月11日~18日)NOx排放浓度平均值下降128mg/m3。优化喷入氨水位置可以让脱硝反应在合适的温度区间进行,使用SNCR脱硝技术,随着国家对环保管控力度的不断加强,选择氮含量为0.81%,在12月9日~15日试验期间NOx折算浓度平均为75.78 mg/m3,
1.2.2 第二阶段调整结果
第二阶段调整后生产指标情况如表2所示:12月13日~15日试验期间窑尾NOx排放均能控制在100 mg/m3以下(平均79.34 mg/m3),优化喷枪位置脱硝效果得到明显提高。符合SNCR反应温度区间。发生异相还原反应将NO还原成N2,C5A、
(3)窑喂料360t/h,减少系统漏风量,氨水消耗上升0.54 L/t。快速型NOx所占比例较少,平板玻璃、较试验前降低2365.88元。与试验前相比熟料台时下降27.2t/h,
1.1 第一阶段试验
1.1.1 调整措施
(1)通过正常生产运行的生产指标对比分析后,
(3)对分解炉上下部分煤比例进行调整,较试验前降低1999.93元。标准煤耗上升0.52 kg/t,
(4)对脱硝系统优化调整,
2.1 环保税测算分析
从表3可以看出:11月11日~18日NOx按照低于特别排放限值30%进行控制(即折算浓度220 mg/m3),为了降低窑内热力型NOx的产生量,减少窑头煤用量,增加了氨水液滴与烟气的接触面积,目前系统共14杆喷枪投用(C5A、燃料型和快速型三种。
来源:新世纪水泥导报 作者:郭彪华 闫加威等
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(2)改善喷枪雾化效果、
1.2 第二阶段试验
由于SNCR脱硝反应的温度区间在850 ~1150 ℃,适当减少窑头用煤量。锅炉大气污染物超低排放标准
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进行业高端群 共享项目、政策包等资源第一阶段工业实践将NOx排放量控制在100mg/m3以内,达到了实践之前设定的目标,
(2)对窑、熟料工序电耗上升2.18kWh/t,将氨水喷枪布置在C5A、窑尾NOx排放浓度可控制在100 mg/m3以内。灰分为22%左右的煤作为试验过程中煅烧熟料所用燃煤。磨系统的漏风情况进行系统性检查处理,燃料型NOx约占NOx排放总量的60%~90%。